6号机组蜗壳水压
试验圆满成功
“7兆帕、9兆帕、11兆帕……”保压等级逐步加大;“1分钟、10分钟、15分钟……”保压时间逐步延长……8月25日,历经11个小时,文登抽水蓄能电站6号机组蜗壳水压试验圆满成功!
蜗壳作为抽水蓄能电站埋入的基础部件和机组通流的关键设备,承担着引导水流均匀分布流入转轮室,带动水泵水轮机转动,实现水流能量与电能相互转化的重要任务。水压试验是对蜗壳设计、制造和安装质量等进行全面考验,同时消除蜗壳焊接残余应力,每台机组蜗壳在埋入混凝土之前都必须通过这样的“大考”,以确保蜗壳整体质量满足机组长期安全稳定运行要求。试验过程需经过逐步加压、保压和减压等22个阶段,最高试验压力达11.983兆帕,相当于1200米水柱产生的压力,并保压30分钟。同时,严密监测蜗壳变形情况,随时检查设备有无异常、渗漏等现象。
为确保蜗壳打压试验一次圆满成功,山东文登抽水蓄能有限公司发扬工匠精神,严控施工质量,坚持把施工现场作为“第一办公室”,梳理制定13项蜗壳座环安装检查清单,全过程参与蜗壳吊装、调整、组对、焊接等工作,确保蜗壳座环焊缝一次检测合格率达100%,为“精品文登”建设目标奠实基础。
首台机组定子铁心
磁化试验顺利完成
“定子铁心磁化试验各项参数均优于设计要求……”8月28日,随着工程验收技术人员公布试验结果,文登抽水蓄能电站首台定子铁心磁化试验顺利完成。
定子铁心被誉为抽水蓄能电站发电机磁路的“高速公路”,在机组能量转换过程中起着关键作用。磁化试验是检验定子铁心装配质量的重要技术手段,目的在于校核定子铁心硅钢片制造、现场叠装、压紧等安装质量,检验铁片间是否有短路情况、片间绝缘是否良好等。
“文登抽水蓄能电站机组定子组装工序多、精度高、工艺严,通过借鉴先进安装经验,优化施工工艺,成功解决爆破震动、定位筋安装调整等技术难题。”现场施工负责人介绍,首台机组定子铁心内径5.47米,外径6.7米,高2.9米,由10万余张0.5毫米厚的硅钢片叠装而成,叠装后定子铁心总重达213吨。此次磁化试验结果表明,定子铁心单位损耗、温升、温差及噪音等各项参数均达到“精品机组”指标,定子具备下线条件。
首台机组混凝土
结构“封顶”告捷
9月2日18时,文登抽水蓄能电站地下厂房灯火通明,经过近60个小时昼夜奋战,首台机组混凝土顺利浇筑到发电机层——“封顶”告捷,标志着文登抽水蓄能电站首台机组已全面进入机电安装阶段,向首台机组投产发电迈出关键一步。
据了解,首台机组混凝土结构分为尾水管层、蜗壳层、水轮机层、母线层、发电机层5层,浇筑质量和进度将直接影响首台机组投产发电,但由于浇筑仓内钢筋及预埋件种类繁多,土建、机电、灌浆多专业多工序穿插干扰,现场空间十分受限,材料搬运及浇筑施工困难重重。对此,山东文登抽水蓄能有限公司精心制订施工方案,坚持“四个强化”推进,确保施工进度和工程质量齐头并进。
强化工程专业分类,划分水泵水轮机、发电电动机、电气一次、电气二次、通风空调5大类专业,并配备专业技术管理人员,督导项目有质有序建设;强化现场管控措施,编制首台机组混凝土结构“封顶”施工方案,制定4项专项应急预案和6项现场处置措施,提高施工防范和应对突发事件能力;强化施工过程管理,推行“片区责任制”,建立动态督导机制,严格执行日碰头、周检查、月考核机制,实行片区化管理和限时办理制度,将工作细化到部门,将责任落实到岗位,将任务明确到个人,将节点分解到日月;强化先进技术应用,调研引进管路预制等先进技术,设置WHS质量控制点,精准控制钢筋安装、模板安装及浇筑质效,严控各个施工环节质量。
据悉,山东今后将围绕打造“精品工程”建设目标,以品质为帆,以匠心为舵,聚焦规划任务,提升施工水平,确保单元工程优良率达到96%以上,各项验收指标均达到国家优质工程标准,保证电站按期优质交付投用。
原标题:山东文登抽水蓄能电站建设跑出“加速度”